На месторождении пробурено восемь скважин, в результате чего был вскрыт разрез мезокайнозойских пород до валанжинского возраста включительно на максимальную глубину около 3100 м. Открыты залежи УВ в отложениях марресалинской (пласт ПКО, танопчинской (пласты ТП1/3, ТП4, ТП6) и ахской (пласт БГ12) свит (табл. 3.12).

Газовая залежь пласта ПК1 открыта в интервале с а.о. -687...-709 м. Опробована в скв. 104, где получен фонтан газа дебитом 2,3 тыс. м3/сут на 4,4-мм диафрагме. ГВК принят на а.о. -709 м. Пластовое давление достоверно не замерено, температура +16 °С. Залежь массивная. Размеры 7,2x7,2 км, высота 22 м.
Газовая залежь пласта ТП1/3 (рис. 3.15) открыта в интервале с а.о. -1460...-1511 м. Опробована в скв. 101, 102 и 104. Получены фонтаны газа дебитом от 141,8 тыс. м3/сут на 9-мм диафрагме (скв. 101) до 244,3 тыс. м3/сут на 12-мм диафрагме (скв. 102). ГВК принят на а.о. -1511 м. Пластовое давление 15,36 МПа, температура +34,5 °С. Залежь пластовая, сводовая. Размеры 28,4x10,5-21,5 км, высота 51 м.
Газовая залежь пласта ТП4 открыта в интервале с а.о. -1561...-1574 м. Опробована в скв. 104, где получен фонтан газа дебитом 215,9 тыс. м3/сут на 10-мм диафрагме. Пластовое давление 16,1 МПа, температура +43 °С. Залежь пластовая, сводовая.
Газовая залежь пласта ТП6 (рис. 3.16) открыта в интервале с а.о. -1690...-1716 м. Опробована в скв. 104, где получен фонтан газа дебитом 204,8 тыс. м3/сут на 10-мм диафрагме. ГВК принят на а.о. -1716 м. Пластовое давление 17,4 МПа, температура +47 °С. Залежь пластовая, литологически экранированная в восточной части поднятия. Размеры 8,5x4,5 км, высота 26 м.
Газовая залежь пласта БГ12 открыта в 1992 г. при опробовании скв. 102, в которой из интервала с а.о. -2704...-2707 м получен фонтан газа с пластовой водой. Дебит газа сепарации составил 43,7 тыс. м3/сут на 12-мм диафрагме, воды 14 м3/сут на 10-мм штуцере. Пластовое давление 28,03 МПа, температура +76 °С. Залежь пластовая, сводовая. Размеры 27,5x16 км, высота 26 м.
Непромышленный фонтан газа с пластовой водой получен из пласта БГ14 при опробовании скв. 102 в интервале с а.о. -2796...-2805 м. Дебит газа сепарации составил 15,1 тыс. м3/сут на 12-мм диафрагме, воды 59,6 м3/сут на 10-мм штуцере.
В 1992 г. геологоразведочные работы на месторождении были прекращены.